五、实际生产效果验证
工艺改进后,我们对每批零件辅助加工时间进行了实际的测算(见表4、表5),同时对每个月零件的产量进行了统计(见表6)。
表4 工艺改进后零件辅助加工时间
工序
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每个零件装卸时间
(min)
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每次装夹零件数
(min)
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每次加工装卸总时间
(min)
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工序一
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0.1
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10
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1
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工序三
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0.2
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10
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2
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合计每次加工装卸总时间(min)
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3
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表5 工艺改进后零件加工时间
工序
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每个零件加工时间
(min)
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每次装夹零件数
(个)
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加工总时间
(min)
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工序一
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15
|
10
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150
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工序三
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8
|
10
|
80
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表6 现加工能力统计
时间
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生产零件数(个)
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合格零件数(个)
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合格率
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2016年6月
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8048
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7566
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94%
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2016年7月
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8196
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7869
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96%
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2016年8月
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8319
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7904
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95%
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如上表所示,通过连续三个月对辐射器零件加工的跟踪,不难发现使用改进后工艺每次零件装卸时间零件由原来的28分钟缩短为3分钟,有效缩短了零件的辅助加工时间;零件的月平均产量由7008个提升至8187个,加工效率提升了16.82%;零件的合格率由67%提升至95%,提高了28%。
按照2015年9-12月每月的平均产量,我们对辐射器零件的年产量、机床利用率等进行了测算,同时与原工艺进行了对比(见表7)。
表7 工艺改进前后对比表
原工艺
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新工艺
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月平均产量
(个)
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年产量
(个)
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合格零件数
(个)
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月平均产量
(个)
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年产量
(个)
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合格零件数
(个)
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7008
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84096
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56344
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8187
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98244
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93331
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机床利用率
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72%
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机床利用率
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97%
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每班人数
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6人
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每班人数
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2人
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从上表中我们明显可以看出,原工艺年产合格品为84096个,工艺改进之后年产合格品数增加到98244个,达到了年产90000件辐射器零件的目标。
六、结语
通过此次工艺改进,提高了零件辐射器的加工效率,解决了零件生产进度拖后的问题,通过总结本次成果,今后类似的问题可以从以下几个方面入手:
1.缩短零件的辅助加工时间,减少零件的转运次数;
2.使用一次性装夹设备提高零件的合格率;
3.尽量减少不必要的工步及工序。
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